中铝连城分公司500千安炭素事业部成型机振动给料机为进口设备,今年6月份以来频繁出现故障,仅一周之内就出现8次停机,无法正常生产,直接威胁到成型区域生产任务的完成。
振动给料机的备件都是进口的。长期以来,进口备件价格高,通常是国产备件的5-6倍,采购周期长,造成资金占用大,效率低下,受制于人,也推高了炭素产品的制造成本。
中铝连城分公司炭素事业部成功实施振动给料机国产化改造
发生故障后,虽然检修人员连轴转,日夜抢修,甚至从同行企业借来备件,但由于借来的备件也是维修过的,维修精度不够,不能保证正常使用,故障频繁,使生产处于高风险状态。“难道我们对进口设备就束手无策了吗?我们不信这个邪,我们要尝试国产化改造,彻底摆脱被动局面。”在设备技术分析会上,500千安炭素事业部总经理汪建武斩钉截铁地说。为一劳永逸解决备件对生产的影响,彻底摆脱对进口备件的依赖,事业部组织检修区域工程技术人员经过现场勘查,反复论证,精心设计了一台新的以振动电机为激振源的给料机。他们现场测量、绘制图纸、计算负荷,精心选配电机和变频控制单元,自己加工制作输料料斗,成功完成了给料机的国产化改造。
这项国产化改造完成后已使用将近一个月,截止目前再有没出现任何故障。成型给料机完成改造后,达到了以下效果:一是改造后振动电机由变频器控制。根据现场生产情况可以调节激振力,达到振动平稳、工作可靠;二是可随时改变和控制流量,调节方便稳定;振动电机为激振源,噪声低,耗电小,调节性能好,无冲料现象;三是结构简单,运行可靠,调节安装方便;四是改国产化造后,出现问题备件易采购,不会对生产造成大的影响。
据测算,此次改造包括购置振动电机、制作输料斗、配备变频控制单元等费用总计不过16500元,而一套原装进口给料机价值在37万元左右。通过这样一次改造,节约备件费用30万多元。(陈胜文)
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