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神宁集团大武口洗煤厂挖掘潜在“价值”提升效益最大化

2014-09-03来源:环球破碎机网

  神宁集团大武口洗煤厂挖掘潜在“价值”提升效益最大化

  面对严峻市场形势和内部生产压力,大神宁集团武口洗煤厂紧紧围绕中心任务,牢固树立“过紧日子”、“勤俭制胜”理念,大力开展深挖内潜、降本节支活动,挖掘潜在“价值”,提升企业经济运行质量,确保实现经济效益最大化。
 
  不断深挖内部潜力,加大技术改造力度。该厂洗选车间针对洗煤厂介质工艺系统中“原中煤、矸石脱介筛无合格介质段,合格介质与稀介质全由磁选机进行回收”的生产工艺,在生产过程中,大量合格介质与稀介质共同由磁选机进行回收,增加了磁选机的入料负荷,降低了磁选机的回收效率,致使介质损失;针对这一现象,成立了科技攻关小组,对中煤、矸石合格介质段进行工艺改造引入合格介质桶,稀介质由磁选机进行回收,改造后,磁选机入料浓度由130g/l降低至80g/l,大幅度提高了磁选机的回收效果;同时通过自制便携式调量装置,磁选机“翻花”现象得到缓解,在消除了安全隐患的前提下,进一步降低了员工劳动强度,有效提高磁选机工况;通过改造,完善了工艺系统,降低了生产成本,介耗由2.0kg/t降低到1.5kg/t,按照每年入洗400万t,介质1200元/t计算,每年可节省材料成本240万元,达到降本增效的目的。
 
  该厂检修车间,针对金能分厂原使用的是普通转心阀,长期使用后使用寿命约为70小时,造成不必要的浪费,通过新型耐磨转芯阀门的制造技术,新型耐磨转芯阀门投入使用后,使用寿命为790h,是普通闸门的11.3倍。年可节约直接材料费30余万元;该厂压滤车间通过在滤液池内安装液位计,根据液位信号的反馈使泵实现了自动开停,杜绝了滤液泵的空转,在减轻员工劳动强度下,减低电耗,避免了设备损坏;针对高频筛上旋流器分选需要足够压力,通过数据计算分析,将旋流器原有的5个弯头改为2个弯头,入料压力显著提高,分选效果得到明显改善。
 
  同时,为进一步降低生产成本,该厂以提洗选效率、控成本支出、提煤炭质量为突破口,在合理优化配煤入洗的前提下,大力开展精品战略,提高洗选效率,降低产品损失;同时开展“小时加煤量竞赛”、“降低介质消耗竞赛活动”、小指标竞赛等活动,进一步提高小时处理量,提高产品指标的合格率和稳定率,降低生产成本,洗选效率突破95.46%;介质消耗突破1.5kg/t,有效提高了企业效益。

责任编辑:宋欣
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