淮北选煤厂小改小革降本增效六百万
2019-03-22来源:环球破碎机网
淮北选煤厂不断健全科技创新体系,大力开展技术革新、合理化建议征集、“五小”推广活动,充分挖掘蕴藏在职工中的智慧和创造力,去年完成小改小革142项,实现降本增效600万元,为企业创出了大效益。
2018年,该厂芦岭分厂由于入洗原煤粒度细,洗选后的精煤产品水分高,一直困扰着精煤销售。为提高选煤效益和降低精煤产品水分,芦岭分厂专门成立了精煤压滤机高效降水攻关小组,查找存在问题原因,采取了压滤机配板滤液改明流、新增接水槽、滤布周边刷胶的技改工艺,解决了因脱水能力不足造成的质量问题,实现所有滤饼压缩空气穿透降水,降低精煤水分,年增效达100万元以上。此次精煤压滤机降水改造革新
项目,在淮北
矿业第八届职工“五小”使用技术成果评比活动中荣获一等奖。
该厂职工发挥聪明才智,以小革新消除大隐患。在南区原煤装卸场地,一节节运送原煤的火车皮正在绞车钢丝绳的牵引下缓慢运行,如何降低钢丝绳磨损,提升安全运行质量,避免发生断裂伤人事故?去年12月份,该厂动力车间职工经过多次勘查,提出了在绞车钢丝绳底部安装抗辊设备的方案,有效缓解了钢丝绳的使用磨损,消除了钢丝绳运行中缠绕杂物的隐患,提高了设备的可靠运行。
随着信息化建设与大数据的应用,网络安全至关重要。该厂信息控制中心的职工提出了多功能安全网关安装方案,根据生产网络布局科学设置网关,开通入侵检测,过滤病毒,改变网络线路使得被包含的工控网处于安全范围,优化了各个分厂的网络线路,实现了工业控制网络和行政网络安全隔离。
据悉,去年共征集小改小革142项,获得厂级奖励并投入运行的共计41项,为企业降本增效600多万元。
责任编辑:宋欣
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