河南能源鹤煤九矿完成对振动筛车间排矸三部皮带改造
2016-03-08来源:环球破碎机网
“上个月,我们完成了对动筛车间排矸三部皮带的改造。改造后的皮带工作效率有了很大提高。”3月4日,河南能源鹤煤九矿机运队明勋说。
该队动筛车间排矸三部皮带原设计方案是使用机尾进行驱动,容易出现皮带打滑、压死等现象,是机尾传动的“短板”。为了保证排矸系统的安全运行,减少皮带打滑、压死等现象,该队职工在
皮带机头处安装了一套驱动系统,达到皮带机头机尾双驱动的效果,大大提高了排矸三部皮带的工作效率。
李明勋说:“以前,因为皮带容易出现打滑、压死等现象,我们几乎每周都要维修皮带。自从进行了技术改造,这两个月,我们没有维修过一次皮带,节省了不少维修费。”
除了提高皮带工作效率外,该队还积极想办法为设备盖“棉被”降低噪声,为职工创造了良好的工作环境。“以前,因为设备噪声过大,我在工作现场和工友交流基本靠吼。下班回到家,老婆孩子总埋怨我说话声音太大。但现在不会这样了,因为我们队采取了一系列降噪声措施。”机运队
振动筛司机张彦林说。
据了解,动力筛振动选矸时的轰鸣声加上矸石从高空落下的声音,使工作地点的声音达到八九十分贝,职工工作时需要大声喊话才能交流。虽然该队以前为职工配发了耳塞,但效果不太理想。
为此,该队从噪声产生的源头想办法,去年年底,完成了对溜煤筒和落煤点的溜煤槽的降噪声改造,将高压弹簧压条固定在这些设备周围,给它们盖了一条半尺厚的“棉被”,降低了噪声。张彦林说:“以前选矸巷噪声大,大家干活时情绪容易受影响。现在噪声小了,大家可以谈笑自如,干活更有劲儿了,工作效率也提高了不少。”通讯员:李志鹏
责任编辑:宋欣
环球破碎机网版权与免责声明:(点击查看)