长钢烧结厂通过“小手术”实现四辊破碎机螺丝拉杆月消耗降本目标
2014-06-11来源:环球破碎机网
长钢烧结厂通过对R-5、R-6、R-7带实施“小手术”,实现了四辊破碎机螺丝拉杆月消耗1个的降本目标,降低了材料消耗,提高了四辊破碎机作业率,保证了焦粉粒度达标率。
四辊破碎机在烧结生产中主要是将进厂焦粉破碎至0-3mm以满足烧结生产需要。螺丝拉杆是保证焦粉粒度达标的关键机构,主要用于紧固与固定两对辊子的
轴承座。由于焦粉沿皮带横向布料不匀导致螺丝拉杆断裂月均消耗达3个以上。
面对螺丝拉杆断裂严重这一难题,职工们对皮带架和下料斗出料口进行了两次“小手术”,保证了被破碎焦粉沿对辊全长均匀分布,最大值与最小值相差≤0.5cm。
一是改造R-5、R-6、R-7带皮带架,将凹式皮带架改为水平托辊支撑架,并在下皮带头尾轮两侧各加焊一组挡轮。首先对进入四辊破碎机辊面之前的
皮带机上焦粉沿横向布料情况进行现场调查,多次根据焦粉破碎情况现场测量支架宽度,发现进入辊面的焦粉沿皮带横向布料不匀,呈山丘状,中间厚,两边薄,最大值11.1cm,最小值0.1cm,相差达11cm,超过标准要求。于是,他们决定对皮带架进行更换,利用破碎间隙对“手术”后的皮带进行试运行。运行过程中发现皮带由于两边不再受到皮带轮的限制,没有任何阻力,出现了严重跑偏现象。于是,在下皮带头尾两侧各加焊一组挡轮,开机进行试运行,皮带运转正常,不再出现跑偏现象,且皮带上的焦粉中间与两边的分布情况得到了极大改善,第一项“小手术”实施成功。
二是改造R-5、R-6、R-7带下料斗,将3条运送焦粉的下料斗出料口由500mm加宽至635mm,采用12mm厚的钢板、50mm角钢加工制作下料斗。试车过程中由于加宽下料斗口,导致皮带两边撒料严重,他们在出料口两侧设计两块挡料马槽皮,并协调检修工在两侧加焊螺丝用于固定马槽皮。安装好马槽皮后,两边撒料现象不再存在,但是在用插板调节料量时出现出料量不均匀的现象。对此,他们对下料斗插板进行“手术”,将横式插板改为竖式插板,位置改在出料方向处,下料斗出料插板经过“手术”后,出料均匀,消除了棚仓现象的发生。
经过两轮的“小手术”,1号—3号四辊破碎机焦粉沿皮带横向布料情况为最大值4.2cm,最小值3.8cm,相差0.4cm,不超0.5cm,焦粉沿皮带横向布料均匀一致,四辊破碎机破碎后,-3mm破碎粒度合格率达到80%以上,大大降低了四辊破碎机螺丝拉杆消耗。
责任编辑:宋欣
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