3月26日,武钢金山店铁矿尾矿干堆工程项目正式投入生产运行,深锥浓密机每小时处理尾矿420立方米,放矿浓度达到62%,溢流水纯清度达到100pkm,日处理尾矿达到4000吨,完全满足生产工艺设计要求。该项目的投产运行,开创了我国同类矿山大规模实施尾矿干堆的先河。
尾矿干堆工程项目由马鞍山矿山设计研究院负责设计,项目由干堆制备站及干堆场两部分组成。干堆制备站设在该矿余华寺干堆场附近,占地面积2158平方米,主要设施有2台直径20米的深锥浓密机,1套3立方米絮凝剂添加系统,2台直径3米高浓度搅拌机,1座直径6米固化剂仓。尾矿干堆场占地面积10500平方米,干堆场建成初期拦挡坝,坝高29米,总容积为124.68万立方米。
为解决尾矿存放问题,该矿从2006年开始就考虑选矿厂的生产接续工作,由于征地搬迁困难,尾矿库扩容工程一直未能实现。在面临停产危险的情况下,该矿通过多方调查论证和尾矿浓缩试验,决定实施尾矿干堆工艺,利用余华寺塌陷坑及废料场进行尾矿干堆存放,解决尾矿无处可放的难题。
为加快推进尾矿干堆处置工作,武钢将尾矿处置工艺技术研究列入集团公司重大科技专项,先后与上海里孚公司、青岛瑞德森自动化设备有限公司等单位联合进行高效浓缩工艺试验,成功地把尾矿浓度提高至60%;与华重公司联合进行了尾矿干堆胶结固化试验;随后又先后进行了现场局部流程考查,铁精矿品位变化与尾矿量、尾矿粒度相关影响关系及预选抛尾工艺优化的研究。根据前期试验获得的数据,该矿最终确定采用深锥浓缩机进行尾矿浓缩。
为加快尾矿干堆工程施工进度,该矿项目主要负责人每天到现场协调施工、监理、设计等各项工作,及时解决施工过程中遇到的各种难题。该矿强化尾矿干堆现场安全管理,组织人员连续施工作业,克服了雨雪天气、设备到货晚、工农关系协调难等诸多不利因素,主动为施工方做好各方面服务工作,为工程正常施工创造有利条件,确保了整个工程按时完工。
经过前期的尾矿干堆重负荷联动试车,该矿顺利将选矿尾矿送至尾矿干堆制备站,通过直径20米深锥浓密机浓缩尾矿,添加絮凝剂、固结剂后混合搅拌,自流排入尾矿干堆场,在干堆场内泌水固化,安全处置尾矿,有效避免了传统尾矿湿排渗流危害,解决了尾矿库库容不足的问题。
豫公网安备 41010502002251号
扫破碎机网微信公众号-阅读行业最新资讯