1.碎矿系统的设计原则及改造
1.1设计原则
(1)遵守“多碎少磨”的选矿设计理念,降低入磨粉矿粒度,设计碎矿产品粒度-10mm的≥95%。
(2)碎矿系统开车时间控制在18h左右,碎矿系统小时处理能力达到260t以上,保证碎矿系统设备有充足的时间进行维修和维护。
(3)采用当今先进的碎矿设备,提高选矿设备生产效率和自动化水平。
1.2改造措施
(1)振动给矿 ZZF5.6×1.2-12°/5.5×2型振动放矿机由于角度较小,给矿能力不足,故安装1台倾角为15°的ZZF5.6×1.2型振动放矿机以满足给矿需要。
(2)破碎机换型 原中碎破碎机更换为诺德伯格HP300型标准圆锥破碎机,原细碎破碎机更换为诺德伯格HP4型短头圆锥破碎机。
(3)振动筛换型 YA1848型单层圆振动筛更换为2YA2460型双层圆振动筛,振动筛上层筛孔为25mm×30mm,下层筛孔为10mm×10mm。2台筛子下层筛均为聚氨酯编网,增加了筛子的筛分效率。(4)带式输送机改造 原破碎带式输送机均为1500t/d系统配置,增产到4000t/d后,带式输送机运输能力及胶带支架强度均不能满足生产需要。
为此,制定如下改造方案:
①2,3,4号带式输送机更换减速机,提高胶带转速,由原来的1.25m/s提高到1.97m/s;
②对胶带支架进行加固处理。
2.改造后的问题和措施
细碎HP4型圆锥破碎机由于循环负荷过大,出现电流过大,甚至达到了警戒电流500A。造成破碎机循环负荷过大的主要原因有:
①中碎HP300型圆锥破碎机破碎效率偏低,由于井下粗碎产品粒度过大,造成破碎机达不到挤满给矿,运转电流长期处于120A左右的较低状态运行;
②由于4号带式输送机带速提高,造成进入闭路筛分的物料流速提高,筛分时间缩短,影响筛子的筛分效率。
针对以上问题,采取了以下2项改造措施,使HP4型圆锥破碎机电流明显下降,基本稳定在300A左右,从而有效地保证了生产的稳定进行。
(1)严格控制粗碎产品粒度,确保≤200mm,并在原矿仓处新加1台锤式破碎机用于破碎大块矿石,合理调整HP300型与HP4型2台破碎机的排矿口,均衡负荷率。
(2)闭路筛分给矿漏斗分料台铺设橡胶衬板,用于延缓矿石流速。同时调整振动筛上层筛孔径,变为20mm×25mm,合理分配上、下层筛负荷率,进而提高筛子筛分效率,筛分效率由以前的60%提高到85%
3.结语
金矿破碎系统扩建改造后,已经运转1年多,基本达到了设计要求,碎矿产品粒度达到-10mm的≥95%,破碎系统处理能力达到260t/h以上。
目前破碎系统开车时间可以控制在18h左右,设备维护修理有了时间保证,促进了设备的良好运行,减少了设备故障;破碎吨矿电耗从改造前的2.68kW·h/t逐步下降到目前的2.1kW·h/t,每年可节省电费50余万元。同时,破碎系统的成功改造为选矿车间磨浮系统4000t/d顺利达产创造了前提条件。
豫公网安备 41010502002251号
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