嵊兴矿业:以设备“小改造”撬动降本增效“大杠杆”
2023-11-24来源:环球破碎机网
11月22日上午,嵊兴矿业机修工在巡检立轴破设备时,发现往常只能使用20天就需要更换的转子顶部耐磨板,使用时间已延长至3个月,不仅节约了5个小时的拆机时间,每年还可为公司累计节省配件成本约8万元。这一切都得益于公司对立轴破转子腔积料这一设备的一个小改造。
今年以来,嵊兴矿业把降本增效作为设备管理的重要目标,广大员工立足本职岗位,集思广益汇聚金点子,把小技小改作为降本增效的重要手段,持续进行生产设备的技术改造,抓大盯小,以设备“小改造”撬动降本增效“大杠杆”。
矿山生产线采用干法生产工艺,石料在加工中易受转子内部积料影响,无法形成理想转子腔料衬形状,石料反弹角度偏大,石子容易进入转子顶部,造成顶部耐磨板使用时间只能坚持20天左右,而且每一次更换都需要5个小时以上,严重影响矿山生产效率与效益。
为改变这一情况,公司与立轴破设备厂家开展了数次沟通交流及现场勘探。结合公司实际,创新性通过调整设备浮架垫片高度,喂料方式,在转子外腔通过焊接钢板积料等多项举措,保证立轴破腔体内形成理想料衬形状,改变石料反弹角度,防止转子上部进入石料,减少对耐磨板的磨损,降低生产消耗,延长设备使用寿命。此次小技改后,顶部耐磨板使用寿命延长近5倍,增加更换周期,减少检修时间,节约人力及配件成本。
接下来,嵊兴矿业将持续向管理要效益,积极算好经营账,扎实开展生产技术上的创新创效,深入开展修旧利废、小改小革和降本增效活动,强化材料管理和闲置物资处置,全面压缩设备材料库存,降低生产成本,实现效益最大化,努力推动降本增效。
责任编辑:王子祺
环球破碎机网版权与免责声明:(点击查看)