破碎机械的堵料让企业很困,不同的破碎机堵料有不同的解决方法,本文介绍旋回式破碎机在石灰石破碎生产线的应用,该石灰石破碎生产线一级破碎采用的是旋回式破碎机,在试生产的前几个月,平均每天都会因破碎机堵料而停机四小时以上,严重影响企业的正常生产,不能正常投产,就意味着经济损失,随后根据仔细观察分析,找到解决办法。
破碎机破碎工艺见图1。堵料跳停的主要原因是破碎机下腔体中积料太多排不出,顶住动锥,造成电动机过载跳停。通常有两种情况造成跳停:①破碎机产量高,板式输送机来不及拉走;②下游设备跳停,破碎机继续破碎。这种情况一旦发生,要将破碎腔内的物料全部清理 出来才能继续开机,费时费力,一般最少都要3 ~ 4 h才能完成。
为了防止堵料,我们先后采取过多种解决办法最终使用通过声光(警铃及灯光)指示器方式直接指导倒料,效果很好。由于破碎机下重型板式输送 机的运行电流与下腔体内的物料多少有很好的相关性,而且每次下腔体内料多引起破碎机跳停时,板式输送机的电流都超过了一个固定的峰值(38 A),空载电流也是一个固定值(18A)。
因此根据板式输送机的电流特点,制定了解决办法。即在破碎机倒料口安装一个电铃及报警闪烁灯,与电气柜内继 电器直接相连,当板式输送机达到一个设定的电流值(如33A) 时,继电器吸合,报警灯开始闪烁,电铃也响起来。如果下游设备跳停,板式输送机电流为零时,声光报警也会有提示。矿车司机接到报警提示后就会停止倒料,从而防止堵料。
设定的板式输送机报警电流值要适当, 不能太低也不能太高。太低破碎腔会经常断料 , 石头会砸板式输送机;设定太高,下腔体积料多,缓冲空间不够,如果下游设备故障也容易导致破碎机堵料。实践证明33A设定值既保证破碎机出料连续稳定,也给破碎机下腔体留有足够的缓冲空间,能有效防止堵料。
该方法简单、可靠、成本低。自从实施以来,破碎机再也没有发生过堵料现象,同时也减轻了工人的劳动负担,提高了破碎机的生产效率。企业快速投产了,堵料也解决了,效益好了,对于该方法仅供参考,具体的请依据实际情况来决定如何处理!
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