我国红矿资源储量大,可选性差,主要分布在辽宁、河北、甘肃、安徽、内蒙、河南、湖北、山西、贵州等地。国内易选的磁铁矿资源正面临着日益短缺的局面,后备磁铁矿矿山明显不足,相对好选的红铁矿矿山大多进入深层开采时期,采矿成本逐年升高,红矿选矿一直是我国选矿界的一大难题。近年来,我国选矿科技工作者坚持不懈进行选矿攻关,针对红矿的具体特征研制出新型选矿药剂、工艺及设备,使我国红矿选矿技术取得了重大突破,工艺技术指标达到国际先进水平制砂生产线。
1 连续磨矿--磁选--浮选联合工艺
鞍钢调军台选矿厂在研究比较了“连续磨矿,弱磁—强磁—阴离子反浮选流程”、“连续磨矿,弱磁—强磁—酸性正浮选流程”、“阶段磨矿、重选–磁选-酸性正浮选”、“连续磨矿,弱磁—强磁—阳离子反浮选流程”等工艺后,根据实验结果确定采用“连续磨矿,弱磁—强磁—阴离子反浮选流程”,该流程结构合理、紧凑,对矿石性质变化的适应性较强,生产稳定。调军台选矿厂根据此流程改造后,在原矿品位29.60%的情况下,取得了精矿品位67.59 %以上,尾矿品位10.56%,金属回收率82.24%的指标喂料机。目前除了调军台选矿厂外,已有齐大山选矿厂、东鞍山烧结厂按此流程完成了技术改造,司家营选矿厂、舞阳红铁矿选矿厂、弓长岭红铁矿选矿厂已经按此流程开始建设,并取得了重大进展。以此流程为基础的关门山、胡家庙红铁矿选矿厂也正在筹划建设中冲击式破碎机。
2 阶段磨矿--重选--磁选--浮选联合工艺
齐大山选矿厂从2001年起采用阶段磨矿、重选-强磁-阴离子反浮选工艺流程分别取代一选车间的阶段磨矿、重选-强磁-酸性正浮选工艺流程及二选车间的焙烧磁选工艺后,一选车间的精矿品位从63.60%提高到66.21%,二选车间精矿品位从63.26%提高到66.80%,目前整个选厂自2004年4月份起铁精矿品位一直稳定在67%以上,尾矿品位也由原12.5%降至11.14%,SiO2由原8%降至目前4%以下,铁精矿品位比改造前提高3.8个百分点,尾矿品位降低1.36个百分点,一级品率达99.80%以上。鞍钢东鞍山选厂也采用该工艺获得得到了精矿品位64.49%,金属回收率76.11%的技术指标高压微粉磨。