1 颚式破碎机前后肘板头润滑的改进
2004年5月投产至2005年5月末,发生12次颚式破碎机肘板断裂,其中前肘板断裂4次,后肘板断裂8次,前后肘板同时断裂有2次,平均故障周期为35d,较小故障发生周期为3d,造成较大的经济损失。肘板轴头原采用DDB18多点干油泵润滑,润滑效果不好,钙基润滑脂油膜承载力低,不能在支撑面形成油膜,甚至易被挤压排出,油膜遭到破坏,导致肘板运动部位摩擦阻力过大及在交变力作用下引起温升,导致肘板发生断裂。后肘板改为稀油站XYZ一16稀油润滑,高位油箱溢流直接喷射到肘板的润滑部位,通过肘板轴头的圆弧运动,将油带入支撑面,在摩擦部位表面形成很好的油膜,从而起到润滑、降温的作用给料机。改造后设备运转良好,前后肘板再没有发生断裂,只需正常更换肘板头和肘板槽。
2 内置式电动滚筒的改造
3#皮带为输送振动筛上返回矿石,进中间过渡仓,皮带驱动装置为YBD450—160—10080油浸式摆线电动滚筒,功率为45kW喂料机。开机4个月电动滚筒轴联齿损坏,经分析是内部部件强度不够,然后改造为外置减速机传动。
3 2DYS3073下层筛筛底的改造
原设计的筛底筛孔为14mm×14mm,试车后不能满足矿量供应,后改为16ram×16mm与18mm×18mm混合使用,效率有所提高,但碎矿开机时间还是比较长,处理矿量达到280~290t/h,对磨矿处理量有较大影响。后来,改为16mm×26mm筛孔,碎矿处理矿量达到330t/h,而对磨矿处理量并没有产生影响,长条型筛孔适合于该矿石煤炭粉碎机。
4 2#皮带的换型
2#皮带将中碎及细碎产品运输到振动筛,负荷较大。原来使用的是钢丝带,由于皮带径向受力不均,皮带易撕裂,后来改成8层线的钢丝带,延长了皮带的使用寿命,节约了成本细碎机。