冀中能源峰峰集团马头洗选厂强化洗选设备管理提质增效
2016-01-28来源:环球破碎机网
2015年以来,冀中能源峰峰集团马头洗选厂在面对入洗原煤矿井多、煤质灰分高、洗选差异大等困难的情况下,从质量监督、原煤调运、生产操作三方面入手,全力抓好煤质的各项管理,不断提高煤炭“含金量”,精煤回收率达到56.08%,比考核提高了2.68%。
自煤炭市场经济不断下滑以来,集团公司对精煤加工费的考核也是一压再压,由原来的90元/吨精煤降到85.5元/吨精煤,在如此低成本加工费的情况下,只有提高精煤回收率,产品效益最大化,才能达到提质增效的目的。例如每提高精煤回收率1%,就可多生产精煤7万吨,按照85.5吨/精煤加工费计算,可创造经济效益598万元。
该厂从抓原煤质量入手,全力实施“全员、全方位、全过程”的煤质管理方法,在对煤质考核中增加用户对产品质量的反馈内容,并针对入洗原煤煤质波动较大、配煤难度高这一情况,坚持做到车车采样、车车化验,并完善入厂原煤的质量追踪检查细节。调度室根据质检报告第一时间适时调整配煤比例,实现原煤配比方案最优化。该厂成立了原煤调运攻关小组,每月采用“倒推法”将调运计划进行层层分解,合理调运,积极与原煤矿、运销分公司及铁路站点之间加强联系,协调各原煤矿的调运任务。为确保原煤顺利入厂,动态掌握每勾发出车次开车、到站、上矿、回厂的情况,并按每班实际生产需要发出车辆。同时要求卸车组将受煤坑篦子上的杂物、石块清理干净,严防杂物进入洗煤系统影响煤质,从源头上减少杂质含量,为提高精煤回收率提供保证。
该厂强化现场管理,洗选车间通过严格开停车顺序,加强设备管理,强化密控工对各项指标参数的记录,并依据原煤入洗量的变化,及时指导浮选工操作,在浮选状态差时,及时调整加药量、充气量等各种有利措施,提升产品质量,同时针对冬季水分偏高,密切关注设备工况,尤其是压榨和反吹的使用情况,强化对压滤机的滤板、滤布、滤咀等相关部件的维修工作,利用停车时间彻底清除弧形筛上杂物,对损坏的筛网进行垫片修补,保证了精煤回收率,全面提高了产品的各项指标,重介精煤单机灰分合格率完成81.75%,较厂考核提高16.75百分点,浮选精煤灰分合格率达到80.02%,压滤尾煤灰分合格率97.92%,压滤尾煤平均灰分56.12%,浮选精煤水分合格率97.14%。
责任编辑:宋欣
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