一、成果背景
矿井型
选煤厂的原料来自于矿井的提煤,矿井提煤中主要是大小不一的煤和矸石,其中的块煤是选煤厂最昂贵的产品,在选煤厂各个环节采取块煤防
破碎、提高块煤产率已经是选煤厂生产经营的共识。选煤厂一般均设有原煤准备环节(如右图),该环节主要负责原煤的预先筛分、大块煤的破碎、大块矸石和杂物的手选。顺和选煤厂的203
振动筛负责矿井提煤的预先筛分,筛上产物经过手选后进行破碎,筛下产物作为原煤进入主厂房。
由于203振动筛安装角度及高度较大,筛上产物在203下溜槽的下落速度较快,筛上产物中块煤经常与矸石及溜槽壁发生强烈碰撞,从而导致块煤的破碎,进而降低了该厂的块煤率;同时块煤的破碎和飞溅也是对于现场手选作业的工人的安全隐患。
二、实施内容
为此该厂机修车间在现场对203振动筛下溜槽的内部尺寸、安装角度及主要落料点位置等情况做了详细测量计算,得出了初步解决方案:在溜槽内部加设缓冲装置。然后根据顺和选煤厂实际情况,得出具体方案:通过修旧利废,将706/707振动筛换下的橡胶支座安装在203下溜槽的内部,使得块煤在此处得到缓冲和减速,避免了其在溜槽内的额外破碎。
该缓冲装置如图所示,主要由两节链条连接溜槽上部和橡胶支座的支架,橡胶支座的支架通过一个钢筋作为轴将橡胶支座挂在溜槽内部。203筛上产物在此处碰到该缓冲装置得到减速,从而避免了较严重的破碎,其中的块煤比例相当于以前可得到提。
三、主要创新点
1.通过修旧利废,变废为宝;将原先废弃物资重新利用,在块煤的源头上进行防破碎保护,可提高全厂块煤指标。
2.该装置对块煤缓冲的同时,自身也通过滚动和摇摆卸去了冲击力,使该装置磨损很小、使用寿命很长。
3.该装置灵活可靠,安装方便,在不同的场合均可以实现缓冲的作用。
四、效益评价
该装置有效避免了块煤与矸石及溜槽壁发生强烈碰撞、导致破碎,以及块煤碎片飞溅现场威胁手选工人的安全的问题。通过一段时间的使用,和以往溜槽进行对比发现:203振动筛下溜槽的出料中块煤的碎片明显减少,从以前的0.6吨左右降低到现在的0.4吨左右,以全年开机300日,每天开机10小时计算,可提高块煤产量600吨,创造18万元的经济效益。同时减少了203振动筛下溜槽的出料对205皮带的磕碰,延长了205皮带使用寿命。
因此,该装置在从经济效益、安全效益等方面都较为可观,具有较好的推广价值。