渡市选煤发电厂通过洗煤工艺技术改造实现高密度分选
2014-10-29来源:环球破碎机网
日前,渡市选煤发电厂通过洗煤工艺技术改造,实现高密度分选,为该厂进一步稳定煤炭产品质量提供了保障。
近来,铁山片区三矿洗煤原煤质量大幅提升,而渡市厂洗煤系统的密度往往只能升至1.55g/cm3,悬浮液密度无法进一步提高,还存在密度不稳定的现象,制约了以后的高密度分选,亟待解决。
通过对现场工艺环节检查,系统中没有明显的水流进入合介系统,经过深入观察,531/532两台精煤
磁选机精矿排出处带有水流,当分流加大后,水流更大也更多,减少分流精矿带水量就要小些。分析原因是悬浮液密度高,分流量中进入磁选机中的介质量增大,导致入料浓度过大,滚筒上吸附的合介质增多,把一部分水带入了精矿,从而使密度下降。为解决密度不稳定的问题,该厂技术人员一是在531/532滚筒两端固定
轴承座下面垫上5mm垫片,增大磁选机工作间隙,提高处理能力,同时排精矿处滚筒和槽体之间的间隙也增大,提高精矿通过量,减少精矿带水量,减少对循环液密度的影响;二是在528中煤脱介筛下合介段管道上增加一段管道,接入533中煤磁选机,并增加一个电动闸门,根据中煤磁选机处理量使一部分合介质经过磁选机分选,进一步提高精矿浓度,增加循环液密度,这样可以减少精煤分流量,降低精煤磁选机入料浓度,改善磁选机工作效果。
通过两项改造,现在该厂的洗煤工艺中循环液密度能达到1.60g/cm3,并且运行稳定,为以后各矿煤质变好实现有效的高密度分选创造了有利条件。
责任编辑:宋欣
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