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冀中能源峰峰集团开展“1+1”岗位创效活动

2014-09-26来源:环球破碎机网

  近日,冀中能源峰峰集团九龙矿职工付廷忠研制的煤矿井下输送带防跑偏装置获得了国家知识产权局颁发的专利证书。该专利针对因淋水经常出现输送带打滑跑偏,胶带磨损产生的热量易引起瓦斯爆炸等事故的现象,对跑偏辊进行改制,解决了长时间使用跑偏辊本身磨皮带的现象,同时也节省了不少材料费用。

  2013年下半年以来,面对严峻的煤炭市场形势,峰峰集团在基层区科和职工中开展全员性“1+1”岗位增值创效活动,即每人每年岗位创效1000元、节约1000元。鼓励每个职工都拿出至少一个增值创效之策,既要“抱西瓜”,又要“拣芝麻”,要求所有岗位上节约一点,回收一点,复用一点,一点一点抠成本,形成岗位价值增值创效的长效机制,岗位上创造了更多价值。
  
  岗位创效如火如荼
  
  峰峰集团制定了《“1+1”岗位价值增值创效活动实施方案》,把岗位增值创效活动作为“质量效益我有责,巩固提升做贡献”主题教育的重点内容,劲往现场使,力往岗位用,基层的区科集体、岗位个体呈现出高涨的工作热情。
  
  区科竞相“抱西瓜”,彰显集体智慧。在基层区科层面,峰峰集团抓住关键环节攻关创效。新三矿生产技术部以提高原煤回收率为增效手段,优化162508里块工作面设计方案,从两条长35米,落差6米的全岩地垒段间隙中抠出原煤8万吨。马头洗选厂洗煤车间自制南北盘分料指示器,根据南北盘流水溢质情况调整絮凝剂添加量,稳定了上产指标。在磁选机溢流堰两侧加装挡板,减少分选盲区,解决了磁选机滚筒两侧磁场弱、回收率低的问题,精煤单机灰分合格率提高16.42个百分点。
  
  盯住消耗大头降本增效。通顺公司运输区盯住井下使用量最大的皮带和钢丝绳,努力提高回收复用率。旧的钢丝绳主要是搭配皮带安装使用,在使用过程中,根据不同钢丝绳磨损的程度分类使用,刚回收的旧钢丝绳一般末尾处较新,被截断用来做连接绳头,长度不够的都用绳卡连接使用,尽可能做到不浪费。旧皮带的回收率达到100%,复用时根据皮带宽度选择,好的用在主要部位,磨损严重的皮带,职工们就割成小块,制作成吊挂皮、道木防磨垫、挡板等用在井下。1至8月份,该区修复再用皮带500多米,钢丝绳1000多米,电缆800多米,修旧复用价值达10余万元。
  
  区科推广“捡芝麻”,彰显“大家”合力。“旧保险绳圈1套、旧阻车器1套、旧地滚子2个……”8月18日,通顺公司掘进区机电工房里的工作人员验收后,给前来上交旧料的一线员工小刘开出了旧物品的回执单。生锈的螺丝,变形的管卡,弯曲的铁管……各种各样的废旧物品在掘进区的旧物品库里摆放整齐,各归其位。一本回收台账上登记着每种废旧物资何人何时上交,以备月底统计考核。辛安矿建立修旧利废奖励基金,每月汇总基层单位修旧利废节支创效值,对工作突出的单位给予专项奖励,调动了广大职工修旧利废积极性。梧桐庄矿严格执行材料交旧领新制度,制定了《物料领用和回收管理办法》,矿材料管理部门利用编码管理方式,统一在物料进矿时按照种类进行喷码。各区科设立物料使用台账,实行物料全生命周期“跟踪式”管理,确保第一时间掌握各种物料的存在状态。层层严把材料计划、审批、领取关,实现了由“先花再算”到“先算再花”的转变。大淑村矿掘进区班组在收工时认真清查现场,发现有废旧物品都要随身携带升井,并根据当月材料费预算超支情况,从材料费超支的班组中将超支部分折合成工资,分配到材料费结余班组的工资当中。今年以来,共回收钻杆、道钉、钢丝绳等不同类型的废旧物品上万件。这些物品通过工房加工修理制作又逐步用到生产中,节约资金20多万元。
  
  岗位争当“先行者”,彰显个体魅力。岗位个体如何实现增值创效?峰峰集团经过深入调研,挖掘出诸多“立足岗位,节支降耗”的鲜活事例,以身边事引导身边人,有效解决了这一问题。如黄保平是九龙矿机电区电气工段仓库保管员,他严格坚持以旧领新制度,半年从井下回收上来的废旧螺丝、螺母,通过煤油浸泡后二次投入利用,就为机电区节约材料费8000余元。他还利用回收上来的废旧铁管,经过自行改制制作成井下电气设备的接地装置,半年时间节省费用12000余元。邯郸洗选厂电焊工付喜林,坚持“省一分钱比挣一分钱更容易”的理念,以实际行动助力增收节支。针对尾煤加工车间刮板运输机机头轮磨损严重,严重影响设备的安全运行,付喜林采用层层堆焊和补焊的方案,修复了4台机头轮,节约费用近10万元。新三矿机运区职工齐晓廷潜心研究,改进了锚索斜坡下回装置,下回同样多的锚索可少用矿车24个,减少开车3次,年可节约电费24万元。这些立足不同岗位,以不同方式为企业节支降耗的事例,为岗位个体实现增值创效目标拓宽了途径。
  
  创效达人不断涌现
  
  一个典型一面旗。峰峰集团通过“1+1”岗位创效活动,选树金蓝领,树立新典型,各种明星、达人纷纷涌现。
  
  选树点滴节约明星。牛儿庄采矿公司掘一区材料员傅海泉,从节约一分钱、一张纸、一个螺丝做起,自觉捂紧钱袋子。他用回收的旧铁管制作了3个“百货架”,把各班组职工回收来的废旧物资加以修复,分类摆放,“百货架”上琳琅满目地摆满了他修好的旧螺栓、旧水门等各类物资,供各班组使用。这些不起眼的旧物资,一次又一次解了生产维修的燃眉之急,每月还能为单位节省数千元的材料费用。
  
  选树技术革新创效明星。大社矿运输区袁志强创新工作室针对井下12吨电机车蓄电池使用寿命短,更换新电池费用贵等问题,通过多次对报废蓄电池清洗、换液、串并联重组试验,实现了废蓄电池的再利用,延长了使用寿命,每台蓄电池节约8万元。新三矿充填站职工索剑对充填膏体配比进行改进,在减少胶结料和粉煤灰比例,增加矸石用料的同时,满足了初凝时间和可泵送时间要求,使充填吨煤成本减低11.69元。
  
  选树修旧利废明星。梧桐庄矿修复中心职工高小平根据材料的破损程度,通过维修进行二次利用,没有维修价值的材料则根据大改小、长改短和宽改窄的方式,改制成小的零配件,继续使用。截至目前,累计创效6万余元。新三矿成本中心职工王洪涛在工作中想出了废旧锚杆调直复用的“金点子”,对全矿各头面回收的废旧锚杆调直复用,1—7月全矿复用旧锚杆9182根,节约成本12.8万元。
  
  峰峰集团让这些人物和事迹上报纸、上网站、上光荣榜,使他们成为了职工们追赶的明星,把广大职工的积极性引导到岗位节支创效上来,成为增值创效的主力军。
  
  细化管理效果显著
  
  “1+1”岗位增值创效活动开展以来,创造了显著的经济效益,预计全年全员节约、创效价值达到8亿元,为企业渡过难关、夺取胜利发挥了重要作用。
  
  精细管理不断强化。峰峰集团各单位以开展“1+1”岗位价值增值创效活动为契机,把进一步完善、深化岗位价值精细管理与以收定支经营模式紧密结合,使内部市场机制运行更加顺畅。今年上半年,峰峰集团面对煤炭难卖、价格下滑、用户欠款增加、资金紧张的艰难局面,坚持有效益、不赔钱的“两个唯一”标准,把住不亏损的经营底线,深化以收定支,完善管控机制,完全成本比预算降低63元/吨,同比降低78元/吨,减少支出5.5亿元。羊东矿细化内部市场化控制体系,实现了流程信息化管理。万年矿打造“市场型”区科,推行市场化运作,企业生产经营实现了逆势上扬。九龙矿进一步加强成本管控力度,在区队班组中实施以收定支管控机制,有效杜绝了成本费用无序投入和铺张浪费现象,截至目前降低材料费支出700余万元。大社矿把材料费指标层层分解到各基层区队和班组,严把材料审批、验收和回收复用关口,减少成本投入500余万元。
  
  岗位奉献更加自觉。“每名职工每年岗位创效1000元、节约1000元”的目标传递了压力,激发了动力。万年矿制修区制修工段副工长赵玉明看到旧皮垫、旧螺丝、边角料都要收集起来,装入“百宝箱”中,多次在处理机器设备故障中发挥了关键作用。在他的带动下,制修区每个职工都有了自己的百宝箱,回收复用成了大家的习惯。梧桐庄矿职工李学堂针对三矿水源井距矿远、维护复杂的实际,对潜水泵控制柜进行技术改造,并自制风冷设施,对快熔保险装置、电抗器、接触器进行风冷降温,避免了由于温度过高造成触头接触不良产生的不平衡电压损坏设备,有效延长了水泵的寿命,和去年同期对比费用节约15.9万元,潜水泵修理费用节约9万元。新屯矿制修科职工李晓通过不断探索研究,研制成功了能自动伸缩的模拟支架,投入使用后,提高了功效,降低成本费用5万元。
  
  担当精神充分彰显。各单位围绕质量、效益主题,广泛开展多种提质量、创效益活动,促进了质量、效益双提升。牛儿庄采矿公司强化科技攻关,自行研制并成功运用滞留煤仓+平移车盘倒罐器,工时效率较以前提升两倍以上。万年矿组织开展“135”质量标准化会战,即树立“全天候时时达标,全方位处处精品”一个理念,明确“岗位零违章、班组零隐患、区队零事故”三项目标,执行“理念精准、约束精确、操作精细、考核精密、质量精品”五大要求。实行安全、任务、质量结构工资奖励约束机制,狠抓动态达标、过程达标、工序达标、全面达标、内在达标,引导广大职工树立正确的安全观和质量观,全矿质量标准化水平大幅提升。辛安矿巷修区在全区推广“四八”平行作业法,在2105地区克服托顶煤、上山掘进等诸多困难,创出煤巷炮掘205米最好水平;营选科捡矸班积极开展捡矸劳动比赛,创出日捡183罐的新水平,科党支部还组织职工利用工余时间清理散煤15吨,千方百计为企业增收创效。
  
  创新风气更加浓厚。“1+1”岗位增值创效活动的深入开展,为职工大搞创新创造、技术改造注入了动力,搭建了平台,在全集团掀起了攻关创效解难题的热潮,小发明、小创造、专利申报层出不穷。以前,在大巷通往各小巷的片口或料场,没有专业的阻车设备,职工只能临时用石块或木楔来阻车,不仅阻车效果差,在操作过程中,还存在着被罐轱辘伤手的隐患。气动阻车器虽具有高安全系数的性能,但每台价格6000多元。新三矿开掘区制修工聂保军,自己设计图纸,从报废设备上拆零件,只花了100元,自制出气动阻车器,省下了6000多元购买气动阻车器的钱,推广到全矿32个片口、料场,单这一项就节省20多万元。牛儿庄采矿公司二采区机电工薛文全针对工作中常遇到的敷设电缆、做绞车钢丝绳牵引绳头等实际技术操作的困难,积极创新方法解决,他发明的“电缆钢丝绳切割器”可以切割各种型号的电缆及钢丝绳,使用方便,效率高、截面整洁、安全可靠,解决了效率低、安全性差的难题。这是他所获得的第二项国家技术专利。

责任编辑:宋欣
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