日前,记者从南芬选矿厂了解到,今年以来,该厂发动干部职工针对生产经营难题集思广益提合理化建议,经过测算、分析,可行性、操作性强的合理化建议立即组织实施。目前,该厂根据职工合理化建议在二选车间和四选车间实施的工艺技术改造,为提升质量、降低成本带来无穷活力,预计年可降低成本950万元。
近年来,随着原矿产量的不断增加,以及原矿性质的不断变化,该厂现有的选矿规模和选矿工艺已远远不能满足生产的需要。选矿人逐步认识到,加大技术改造力度,优化系统,最大限度地发挥原有设备的潜能,是提高产能、提升质量、降低成本的关键。为此,他们依靠自身力量,围绕提高原矿处理能力、提高金属回收率和提高铁精粉品位等重点工作展开技术攻关,使选矿工艺在创新中不断得到突破。
四选车间主厂房磨矿系统以前运行是8台一次磨矿和7台二次磨矿,由于二次磨矿系统能力不足,将部分筛上量和中矿通过800米长管路输送到铁红厂房进行处理,而铁红磨机是φ2300×3000
球磨机,比较小,处理过程中能力不足,对精矿粒度、质量都有限制。随着露天矿石中北山过渡类型矿逐渐增多,该部分矿石结晶粒度比较细,属于难磨难选矿石,依靠单一磁选流程回收量有限。为解决这一问题,该厂决定将北山矿集中给四选车间大选厂房进行集中处理,利用大选φ3600×6000球磨机,集中处理北山矿石。这样一来,大选二段磨矿能力还有富余,可以将主厂房两台一次磨矿的一段磁选精矿给大选二次磨矿,停止铁红运行。
这一项目是在保证正常设备运行、维护、检修的前提下组织实施的,参与人员全部是四选车间的干部职工。在改造过程中,该车间充分发挥职工的智慧,对改造方案、设备型号、管路走向、流程设计等技术问题,广泛征求意见和建议,共同研究、探讨解决。
四选车间主任马斌杰介绍说,该项目制作了30米给矿溜槽、大小方箱4个、支架20个,安装
磁选机1台、渣浆泵2台、电机2台,拆除脱水槽2台,铺设159mm管路400米、219mm管路60米、75平电缆700米等,大部分工作量是高空作业和平台下作业,起吊设备用不上,只能用人工进行搬运工作,职工们利用工余时间连班作业,平均每天3小时,用22天完成了改造任务,比计划提前一天试转成功,投入使用。在这次改造中,他们还将多年废旧的矿浆池重新利用,有效地降低了工程改造费用。
在四选车间改造的同时,该厂还组织实施了二选车间的改造。经现场实地考察,多方研究,最终确定改造方案,新铺设两条共计212米的管路,安装渣浆泵两台,将二选车间精矿直接导入红矿15米内。在改造过程中,负责施工的三选车间抽调车间骨干职工及技术人员12人,在相关车间和单位的配合下,克服工期短、人员少、天气炎热、现场情况复杂等诸多不利因素,最终用11天时间保质保量完成了改造任务。
据测算,南芬选矿厂今年实施的这两项工艺技术改造,总投入资金不足70万元,所创造的效益却是投入的近14倍。据保守估算,四选车间工艺改造后,由于利用大选二次磨矿富余能力、停止铁红设备运行,预计年可节约运行成本800万元。二选车间工艺技术改造后,可降低成本150万元。