近日,中国铝业山西分公司第二氧化铝厂通过自制加球漏斗,改进添加钢球方式,大幅降低了员工工作量,减少了生产和设备投入,每月收益超过30 万元。
据悉,以前球磨机不论添加多少钢球都要打开磨门,且需要四五个人用钢棒、大锤等坚硬物撞击磨门,一小时左右才能打开,影响了设备运行效率和磨机产能,耗费时间长,工作量大,危险系数也相对较高。
该厂经过多次现场实地考察,决定自行制作加球漏斗,安装在球磨机头的进料箱上部,使磨机随时可以加球、补球,特别是平时的少量补球,不必打开磨门,可以在不停磨机的情况下,从漏斗处即刻加入,大大减少了工作量,提高了磨机的产能和效率。
在改造初期,该厂与施工单位协商,试验性地改装一台。初装漏斗式加球试用期间,由于漏斗安装垂直于磨底,加球过程中钢球由高处直接倒入,严重冲击磨底,将衬板砸坏现象时有发生。
经过反复研究论证,该厂决定将垂直漏斗式磨机加球,改装成平底推进式磨机加球方式,在磨头的斜上方处,安装一个平底漏斗箱,钢球从天车卸入平底漏斗箱后,再推入磨机内,减少了钢球对磨机的冲击和磨损率,一举解决了难题,每月可增加效益30多万元。
豫公网安备 41010502002251号
扫破碎机网微信公众号-阅读行业最新资讯